断层多、条件说变就变,半煤岩巷占比高,再加上岩浆岩侵蚀厉害,煤质忽好忽坏。这是花园煤矿之前,大伙天天头疼的老问题。
直面问题不回避,压实责任增效益。党委书记、矿长辛光明要求各单位树立“煤质就是效益”的思想,树牢“过好紧日子才有好日子”的理念,决不能因为效益好就忘乎所以,决不能因为精煤产率高就降低标准,必须逐级压实管理责任,将采高控制精确到厘米,从源头把矸石混入的风险降到最低,守住原煤品质的第一道防线。要探索“源头管、系统防、全程控”“超前预判、主动联动、精准洗选”的全流程生产体系,以全流程管控、全方位发力、全要素协同,让煤质管理成为企业高质量发展的坚实支撑。
如今,花园煤矿通过严格落实系列措施,拿出了实打实的好成绩。矿井产量没增加,粘结指数从12.98%直接冲到91.90%,精煤产率提升到70%以上。这些亮眼数字,靠矿上劳动定额员、机电设备管理员、工程质量验收员这“三大员”联手配合,靠抓精益管理抓出来的。
花园煤矿用好集中1#仓,硬推行煤矸分运。中夜班出的矸石,专门送到1#仓;早班检修的时候,安排专人盯着给煤机,通过换仓位、主井提矸、井上再分矸,从根子上就把矸石清出煤流。“以前矸石跟着煤一起上皮带、进洗选厂,不光成本高了,精煤产率也上不去。现在煤走煤的道,矸石走矸石的道,明明白白,一点不含糊。”矿调度指挥中心负责人杜猛说。
劳动定额员直接把精煤产率和大伙的工资绑在一起。精煤产率每提一个点,入洗一吨煤的单价就跟着涨。还专门把洗煤厂的化验员、集控司机、浮选司机归到一起,搞“小指标考核”。要求集控司机把精煤灰分控制在7.7%—8.5%,浮选司机把浮精灰分稳住10%—11%,泡沫层就得是标准的“蘑菇云”状态,干得好就奖,干不好就罚,奖罚明明白白。
机电设备管理员把设备数据当成煤质的“报警器”。给所有机电设备建健康档案,从用到换全程盯着,天天算采掘机截齿的消耗情况,一旦截齿用得异常多,马上联合排查断层、岩浆岩这些难采的地段,提前改开采办法。井下主运输线上三道除铁器,严格看管,吸上来多少铁器都要查源头;井下吨包分运、矸石回填设备规规矩矩用,绝不让杂物掉进煤流。像弧形筛、振动筛、离心机筛篮、压滤机这些关键零件,也都建台账,筛缝磨大超过30%,立马换新的。还一遍遍调压滤机入料、压榨压力,把浮精水分牢牢控在16%左右,给煤质考核打好设备底子。
工程质量验收员就是现场的“把关人”,手里握着实打实的管理权。每班都要实测采高、看巷道成型质量,要是超挖了、矸石进了煤流,立即整改。5311工作面过断层的时候,验收员全程盯着矸石,要求必须全部填进采空区,一块都不能上煤流。调度室牵头,机电、生产、地测科室还有洗选厂管理人员一起,每五天就下井到采掘面做原煤浮沉试验。根据试验结果和当下出煤量,精准调煤量配比,该怎么洗、设备参数怎么调,全按煤质来,一点不马虎。
每月,劳动定额员、机电设备管理员、工程质量验收员铁定凑在一起开联动会,谁都不缺席。验收员说现场查的真实情况,定额员分析工资定额哪里有偏差,设备管理员讲材料消耗、设备好不好用,三方一核对,煤质为啥波动,原因一下子就找出来了。“发现问题—找原因—改定额—调设备—严验收”,一套流程走下来,问题件件有着落,管理形成闭环。
5311胶顺联络巷过断层时,灵活改掘进定额,把巷道断面缩到11.88平方米,光矸石就少出1300立方米;5310工作面改切眼位置,少挖290米巷道,从源头就少出矸石、少混矸石;综采工作面严格按2.5米采高开采,煤厚不够就抬采煤机刀,少割矸石,每班都实测,绝不多割一块矸石。
现在花园煤矿的职工,常挂在嘴边的一句话就是:“煤质就是效益!”“三大员”联手管控,变为每天下井、每米掘进、每吨煤里的真金白银、实在收益。
文丨仇文 王帅(花园煤矿)