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节约费用100万元!阳城二号井掘锚机自修实现常态化

2026-07-10 责任编辑:管理员

近日,阳城二号井自主完成第二台掘锚一体机整机大修,标志着该矿在大型智能化掘进装备自主维修领域实现从“试水探路”到“从容攻坚”的关键跨越。年内累计完成两台设备自主大修,直接节约外委维修费用约100万元,以核心检修能力的自主可控,为矿井安全高效生产提供了坚实支撑。

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掘锚一体机是井下智能化掘进的核心装备,机械结构精密,液压、电气与锚护系统耦合度高。此前,该类设备整机大修长期依赖外部厂家,不仅维修周期长、资金成本高,更对井下采掘接续效率造成直接影响。

为破解这一“卡脖子”难题,阳城二号井创新构建跨工区协同检修体系:机选厂统筹技术支撑与工艺把关,掘进一区负责现场拆解装配与实操攻坚。双方抽调骨干组建联合检修专班,在首台大修经验基础上,优化完善“修前精准研判、修中闭环管控、修后严格验收”全链条管理机制,集中攻克截割滚筒、行走履带、液压传动、电控系统及锚护机构等多项维修技术难点。

检修过程中,团队坚守“能自修不外委、能修复不换新、能复用不新采”的精益理念,对液压元件、传动结构、箱体构件逐一开展焊补矫正、探伤修复与精度复原;对废旧管路、密封辅料、紧固件分类筛选、循环复用,大幅压减新配件采购规模,同步缩短维修工期,持续降低设备全生命周期运维成本。在严控成本的同时,严格对标煤矿机电安全技术标准,聚焦五大核心单元,从严把控间隙校准、密封装配、压力校验、防爆调试等关键工序,逐项完成空载试运行与负载联动校验,确保设备下井后工况稳定、安全合规。现场管理同步践行绿色维修要求,规范回收处置废旧油脂、滤芯等耗材,做到工完料净、场地整洁。

两台设备、百万余元的成本节约,换来的不仅是账面降本成效,更锻造出一支能打硬仗的复合型技术队伍,积累了重型智能装备自主大修的核心底气。此次大修的圆满收官,标志着阳城二号井大型采掘设备自修迈入常态化、标准化新阶段,既是厂区协同、抱团攻坚的生动实践,也以实干实效响应集团“二次创业”部署,为矿井降本增效探索出一条自主可控、可复制推广的可行路径。

/图丨郝以安 任德宁(阳城二号井)


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